油泥处理
中国石化新闻网讯 近日,洛阳石化焦化装置成功回炼380吨催化柴油罐罐底油泥,降本增效约160多万元,解决了环保问题,降低了危废处理成本。
该公司焦化装置按照“百日攻坚创效”行动要求,积极行动,迎难而上,结合处理水务部浮渣的经验,从技术指标、生产操作和产品质量等多方面对回炼罐区清罐油泥进行评估,制订回炼柴油罐底油泥方案。
在回炼柴油罐底油泥过程中,技术人员根据油泥组分分析,紧盯各项生产技术参数和指标变化,在保证产品质量合格的情况下,每个生焦周期从回炼15吨逐步提高到25吨,期间解决了卸车泵入口管线堵塞、罐车罐底堵塞等难题。
通过努力,该装置两周内完成了罐区第一个罐底油泥的回炼任务,共计回炼处理油泥380吨。按照每吨油泥外委处理费用为3000元计算,可节省处理费114万元。同时,可回收柴油127吨,增效38万元;增加石油焦产量127吨,增效10.5万元,共计降本增效160多万元。